揚州羽絨廢水處理治理改造項目進展圓滿!
4月11日,我司經(jīng)過經(jīng)過平臺推薦聯(lián)系到一家羽絨制品有限公司,據(jù)了解,本項目主要生產(chǎn)加工水洗羽絨,生產(chǎn)過程中需要將水禽宰殺后獲取羽絨羽毛,經(jīng)過水洗和高溫消毒等工序后加工為標準毛。水洗加工又包括粗洗、精洗工藝,是廢水排放的主要環(huán)節(jié)。羽絨廢水含蛋白質(zhì)、動物油脂和少量無機物與細碎羽絨以及原料羽毛粘附的泥土、砂粒、糞便、少量洗滌劑和微量除臭劑等。廠區(qū)內(nèi)原有一座污水處理站,設計水量300噸/天。隨著企業(yè)發(fā)展,原有污水站處理能力已無法滿足需求且污水站投運時間比較長,水泵斜板等設備已無法正常使用,污水站運行情況較差,處理后出水CODcr基本在300-400mg/L,為響應當?shù)卣鍧嵣a(chǎn)、節(jié)能減排的號召,實現(xiàn)廢水循環(huán)利用,根據(jù)當?shù)丨h(huán)保局以及國家清潔生產(chǎn)審核的要求,對原有污水處理站進行升級改造。
4月12日,經(jīng)過我司針對本項目的數(shù)據(jù)收集總結(jié),本項目主要污染因子包括pH值、懸浮物、BOD、CODcr、總氮、氨氮、陰離子表面活性劑等公司現(xiàn)有一條2000型洗絨水洗生產(chǎn)線,日排水量約為600m3/d??紤]到水洗車間生產(chǎn)時間,改造后的污水處理站采用10h作制,改造后污水站處理規(guī)模為600m3/d。處理出水達到國家《羽絨工業(yè)水污染物排放標準》(GB21901-2008)相關標準中的要求后回用于車間再生產(chǎn)、廠內(nèi)綠化、沖廁等,回用率>95%,剩余廢水處理達標后納入市政管網(wǎng)。
當天下午,客戶當我司廠區(qū)。
考慮到本項目的處理難度,經(jīng)過小試,我司工程師針對車間產(chǎn)生的水洗水、甩干水等生產(chǎn)廢水由管路收集后經(jīng)撈毛機撈取廢水中殘留的羽絨和毛屑,用于回收再加工,撈毛機出水進入新調(diào)節(jié)池中,在新調(diào)節(jié)池內(nèi)設置穿孔曝氣系統(tǒng),在此池中均勻水質(zhì)、調(diào)節(jié)水量。爾后,出水經(jīng)泵提升至氣浮裝置,利用加壓溶氣氣浮作用去除廢水中絕大部分懸浮的、膠體的羽絨、毛屑等污染物,同時可視情況投加藥劑進一步去除廢水中污染物;氣浮出水自流進入好氧池。爾后,自流至MBR池,MBR系統(tǒng)無需設置二沉池,處理出水水質(zhì)穩(wěn)定,另外膜分離也使微生物被截流在生物反應器內(nèi),使得系統(tǒng)內(nèi)能夠維持較高的微生物濃度,不但提高了對污染物的整體去除效率,也保證了良好的出水水質(zhì),同時對進水負荷(水質(zhì)及水量)的各種變化具有很好的適應性,耐沖擊負荷,能夠穩(wěn)定獲得優(yōu)質(zhì)的出水。MBR出水經(jīng)泵抽吸至回用水箱。
在處理過程中,每天都有物化和生化污泥產(chǎn)生;氣浮產(chǎn)生的泥、浮渣自流進入污泥污泥池,MBR池產(chǎn)生的污泥通過污泥泵排至污泥池,濃縮后的污泥通過加藥調(diào)理,使污泥更容易被脫水,經(jīng)廂式壓濾機脫水成泥餅后按當?shù)丨h(huán)保局要求外運處置,因該污泥無毒,可作有機肥加以利用。
最終在我司與客戶的探討下,確立采用“氣浮+MBR”工藝,來治理本次項目廢水,出水水質(zhì)優(yōu)于《羽絨工業(yè)水污染物排放標準》(GB21901-2008)相關標準的要求。
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