聚氨酯廢水A2/O+臭氧催化氧化處理技術流程確定!
本月15日,我公司派出技術人員前往江西一家科技有限公司進行實地考察。據(jù)了解,由于聚氨酯生產廢水中含有醛類、有機酸和惰性溶劑等成分,直接排放會使環(huán)境酸堿失衡,同時其含有的較高濃度的甲醛毒性較大,不僅會導致水中微生物死亡,而且會給人類健康帶來極大危害。因此,需對聚氨酯廢水進行處理,使其達標排放,客戶邀請我公司進行相應的方案設計。
距我公司收集的原水數(shù)據(jù)來看,生產中原輔材料主要有聚醚多元醇、液體甲醛、三聚氰胺、尿素、雙氰胺、助劑。項目的產污節(jié)點主要是真空條件下進行脫揮及短程分子蒸餾產生的生產廢水。該廢水中主要含有甲醛及含氮有機物,有腥臭味。廢水呈白色乳狀液,主要是水溶性物質引起,無法通過自然沉降的方式達到分離。該廢水COD、甲醛類化合物含量較高,生物毒性較大,且可生化性較差,不能直接采用生化方法進行處理,需對其進行分質預處理。
16日,客戶抵達我公司廠區(qū),根據(jù)工作安排,我公司技術人員為其介紹了針對原水所設計的處理流程。
根據(jù)當?shù)亟庸芤螅瑘@區(qū)目前執(zhí)行的接管標準:COD≤500mg/L,NH3-N≤45mg/L,甲醛≤5mg/L,pH6~9。從處理效果以及經濟性考慮,本工程確定采用“石灰法”對生產廢水進行預處理。石灰法可通過使甲醛發(fā)生甲聚糖反應而生成多糖,不僅避免了甲醛對生物的毒害作用,生成的多糖還可為生化反應提供營養(yǎng)成分,可明顯降低后續(xù)處理的難度。生產廢水經過石灰法預處理后,可生化性得以提高,但COD仍較高,且實際生產產水不穩(wěn)定,因此設置2個厭氧池。2個厭氧池以串聯(lián)的形式工作;當預處理后廢水COD<6000mg/L時,2個厭氧池以并聯(lián)的形式工作。這樣能有效應對聚氨酯生產過程中廢水水量、水質波動大的情況,克服現(xiàn)有技術中聚氨酯廢水難生化處理和實際處理過程中效果不穩(wěn)定的問題。依據(jù)廢水水質,確定采用“A2/O”的生化處理工藝。
廢水經過預處理和生化處理后,剩余的有機物均為難生物降解的有機物,因此需要對生化尾水進行深度處理,以達到排放標準。本項目深度處理選擇“臭氧催化氧化”工藝。臭氧催化氧化塔前設置混凝沉淀池,以去除廢水中可溶解懸浮顆粒物,確保臭氧催化氧化處理出水達到排放標準。
針對某聚氨酯生產廢水的水質特點,采用“石灰法-A/O-臭氧催化氧化”的組合工藝對其進行處理。小試運行結果表明,該工藝能夠有效去除聚氨酯生產廢水中的甲醛、COD和氨氮等污染物,處理出水水質穩(wěn)定,出水中甲醛≤5mg/L,COD≤500mg/L,氨氮≤45mg/L,達到園區(qū)接管標準。
客戶在看到最終出水效果后,與我公司簽訂了相應的合作協(xié)議,故此設備進入準備階段,根據(jù)合同要求,設備預計20日完工。
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